發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 11:08:46
1設(shè)備故障事故的經(jīng)過(guò)
2012年3月26日19:7:58,某變電站35kv垣潔線路56號(hào)開(kāi)關(guān)CSC-211線路維護(hù)過(guò)流Ⅰ段動(dòng)作(A、B相短路故障),跳開(kāi)56號(hào)開(kāi)關(guān),維護(hù)動(dòng)作二次電流為i6.01A,電流互感器變比為600/1,故障電流為9606A。故障前作業(yè)辦法:110kvⅠ、Ⅱ母并排作業(yè),35kVⅠ、Ⅱ母并排作業(yè),10kVⅠ、Ⅱ母擺放作業(yè),35kV垣潔線帶30000kw負(fù)荷。
2設(shè)備作業(yè)環(huán)境及參數(shù)
變電站位于高原地區(qū),海拔2100m。變電站選用某公司出產(chǎn)的35kV中壓充氣柜。主接線如圖1所示,其間電壓互感器型號(hào)為JDZx-35(A、B、C)型,具體參數(shù)如表1。
3故障檢查
3.1外觀檢查
2012年3月26日,檢修人員連夜對(duì)35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器進(jìn)行拆除檢查,發(fā)現(xiàn)電壓互感器A、B、C相損壞,A、B相有炸裂現(xiàn)象;B相PT危害嚴(yán)峻,側(cè)壁脫離本體,插頭掉落,繞組徹底毀損;A相PT插頭掉落,表面漆層及噴鋁層受損;C相表面漆層及噴鋁層受損,其它部位正常,如圖2所示。
3.2上端柜頂檢查
檢查35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器上端柜頂,發(fā)現(xiàn)柜頂插拔處燒損,斷路器室壓力開(kāi)釋設(shè)備動(dòng)作。將壓力開(kāi)釋通道翻開(kāi)后,發(fā)現(xiàn)本柜斷路器室壓力開(kāi)釋盤(pán)動(dòng)作,壓力開(kāi)釋通道有許多燃弧噴出的落塵。翻開(kāi)斷路器室入孔后,發(fā)現(xiàn)氣室內(nèi)有燃弧痕跡。氣室內(nèi)其它絕緣件未受損,銅排和充氣柜柜體表面有落塵無(wú)燒傷痕跡,如圖3所示。
3.3斷路器氣室檢查
斷路器氣室內(nèi)部PT阻隔開(kāi)關(guān)A相動(dòng)觸頭變形,未搭在接觸銅排上,端頭有明顯炙烤痕跡;B相動(dòng)觸頭端頭有燒傷痕跡;A相CT旁氣室壁有明顯燒傷痕跡;A相和B相CT上部銅排設(shè)備螺栓頭燒傷,斷路器室頂部方位有電弧燒傷痕跡,如圖4所示。
4故障分析
4.1現(xiàn)場(chǎng)故障分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)垣潔線線路PTB相燒傷比A相嚴(yán)峻,開(kāi)始判別垣潔線線路PIT先發(fā)生A相接地故障,母線電壓升高后引發(fā)垣潔線B相線路PT絕緣擊穿,發(fā)生A、B相接地短路故障。
4.2電氣試驗(yàn)分析
試驗(yàn)人員對(duì)受損設(shè)備進(jìn)行電氣試驗(yàn),柜體A、B、C三相對(duì)地絕緣電阻為零;A、B相電壓互感器一次繞組電阻為無(wú)窮大;C相電壓互感器一次繞組電阻為9800Q。闡明A、B兩相電壓互感器一次繞組徹底燒斷。根據(jù)設(shè)備沿面放電特征,沿面放電時(shí)不會(huì)構(gòu)成干式電壓互感器開(kāi)裂損壞。
4.3兩次擊穿情況比照分析
2011年3月30日0:38,35kV垣潔線、35kV垣宏回A、B相電壓互感器擊穿,如圖5所示;2012年3月26日19:7:58,35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器A、B、C相損壞,A、B相有炸裂現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)兩次PT燒損故障比照分析,得出以下定論:
1)兩次擊穿均發(fā)生在電壓互感器法蘭根部,闡明與法蘭根部電場(chǎng)過(guò)于會(huì)集有關(guān)。正常作業(yè)條件下,在挨近帶電T處有絲絲電暈放電聲,標(biāo)明電壓互感器電場(chǎng)不均勻,如圖6所示。
2)兩次擊穿均在負(fù)荷最大的間隔發(fā)生,負(fù)荷較大的柜體與空間隔柜體溫差到達(dá)4℃。開(kāi)始分析,大負(fù)荷電流引起的過(guò)熱,加快了套管根部電暈放電對(duì)絕緣的危害。
3)根據(jù)35kV充氣柜電壓互感器設(shè)備結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)套管法蘭根部存在應(yīng)力不均勻現(xiàn)象。
5應(yīng)對(duì)辦法
1)對(duì)35kV充氣柜電壓互感器套管根部均勻涂刷一層半導(dǎo)體絕緣漆,以改進(jìn)電場(chǎng)散布;在電壓互感器外護(hù)套表面噴涂絕緣涂料,防備絕緣龜裂引起的危害。
2)為削減大負(fù)荷間隔開(kāi)關(guān)柜溫度較高對(duì)設(shè)備絕緣的影響,建議盡量避免大負(fù)荷間隔并排一同作業(yè),一同對(duì)負(fù)荷較大的35kV充氣柜地址的高壓室長(zhǎng)時(shí)刻翻開(kāi)通風(fēng)設(shè)備。
3)停電檢修時(shí),對(duì)35kV充氣柜PT外絕緣進(jìn)行全面清潔。
6總結(jié)
故障出現(xiàn)后,先后對(duì)35kV充氣柜電壓互感器采納套管根部涂刷半導(dǎo)體漆、表面外護(hù)套噴涂絕緣涂料、大負(fù)荷間隔調(diào)整等辦法,有效提升了設(shè)備健康作業(yè)水平。自2012年4月1日處理后,35kV充氣柜電壓互感器作業(yè)中電暈聲明顯變小,未發(fā)生任何故障,確保了設(shè)備安全可靠作業(yè)。